计算题:已知加热炉的满负荷运行时的鼓风量是113000Nm3/h,理论上需要的风量是75333Nm3/h,求此时的空气过剩系数。
计算题:已知反应器丙烯进料量为5700Nm3/h,氨进料量为6775Nm3/h,空气进料量为55650Nm3/h,反应温度为445℃,反应压力为73.2kpa,反应器直径为7.478m,求反应器空塔线速度的值?(最终结果保留小数点后两位)
反应器丙烯进料量为3600Nm3/h,反应器氨进料量为4300Nm3/h,则此时的反应器氨烯比为()。(丙烯纯度按99.5%计,液氨浓度按98.5%计。)
某市集中供热锅炉房安装5×58MW锅炉,采暖期4用1备,非采暖期一般2台运行,个别时间1台运行。单台锅炉烟气量约120000Nm3/h,采用静电除尘+湿法脱硫净化烟气,对烟囱配置的最优方案是设置()。
乙苯装置干气进料量为12000nm3/h,设计进料量为19000nm3/h,则装置的负荷率为多少?
计算题:氢回收装置的原料气为16500Nm3/h,其中H2含量为72.64;渗透气为12384Nm3/h,其中H2含量为87.85,求氢气的回收率。
计算题:正常生产中,转化炉的原料气处理量为10000Nm3/h,其中CH4占80%,C2H6占20%,要求控制水碳比为3.2,求配汽量应为多少?
费托合成反应器设计处理原料气量为18×104¬Nm3∕h。
按照规程完成启动还原段系统操作描述。 ()[I]-将还原气加热器1#流量FI-2506定在设计流量()NM3/H。 [I]-将还原气加热器2#流量FI-2505定在设计流量2200NM3/h。 ()-复位XV-2553。 ()-复位XV-2529。 [I]-设定还原段差压PDV-2506自动为0.14Kpa。 [I]-控制PI-2535稳定,自控0.90Mpa. [I]-还原段料位LIC-2502设定60%。
进入转化炉的原料气为6000Nm3/h,原料气分子式的平均碳原子个数为1.5,则转化炉的碳流量为9000Nm3/h。
已知反应器的丙烯进料量3746Nm3/h,氨进料量4308Nm3/h,日产丙烯腈150t,则液氨单耗为()t氨/t丙烯腈。(液氨浓度按98.6%计)
氨制冷压缩机一段入口流量是()Nm3/h、二段入口流量是()Nm3/h、三段入口流量是()Nm3/h。
以天然气为原料的小型合成氨装置鼓风机的风量是()Nm3/h。
气压机富气入口温度为38℃,出口温度为118℃,富气平均比热为1.46KJ/Kg•℃,富气流量为27000Nm3/h,富气比重为1.6Kg/m3,试求这些量的富气经过压缩机后增加的热量。
计算题:如果已知反应器丙烯进料量为5984Nm3/h,氨进料量为7061Nm3/h,空气进料量为57446Nm3/h,反应温度为440℃,反应压力为78.2kpa,反应器直径为7.478m,求反应器空塔线速度的值?(最终结果保留小数点后两位)
合成气压缩机组工艺气一段入口流量()Nm3/h、高压侧循环段总出口流量()Nm3/h。
制氧满负荷时,投料量为()Nm3/h。
进料切除后,保持开工炉热氮气量不低于()Nm3/h。
乙苯装置干气进料量为12000nm3/h,设计进料量为19000nm...
已知一段炉原料气流量420Nm3/h,水蒸汽流量2250kg/h,原料气组成:CH483.01%、C2H6.74%、C3H83.25%、C4H102.79%,求原料气空速,碳空速和理论氢空速?催化剂装填量为0.7Nm3。
反应器中催化剂的装填量为18t,催化剂的堆密度为900kg/m3,反应器的气体流量为8000Nm3/h,则体积空速是h-1()
某市集中供热锅炉房安装5×58MW锅炉,采暖期4用1备,非采暖期一般2台运行,个别时间1台运行。单台锅炉烟气量约120000Nm3/h,采用静电除尘+湿法脱硫净化烟气,对烟囱配置的最优方案是设置()。
CDI-5吸收分离的循环量165-180NM3/h。()
纯化单台处理氢气量:500Nm3/h。()